少油設(shè)備時指互感器和電容型套管等。近幾年來對國產(chǎn)帶金屬膨脹器的密封式互感器測試發(fā)現(xiàn),氫含量偏高,如表2-125所示,通常認(rèn)為造成互感器油中單值氫組分增高的原因是互感器進(jìn)水受潮,或在生產(chǎn)過程中干燥不徹底,在運輸、存放及運行一段時間后潮氣溶向油中,水分在電場作用下產(chǎn)生電解或水與鐵起化學(xué)反應(yīng)而產(chǎn)生氫。但測試表明,絕大多數(shù)密封式互感器油中含水量都比較低。所以氫氣單值增高的原因不能簡單地歸結(jié)為進(jìn)水受潮。常見的原因主要有:
(1)加裝金屬膨脹器。研究表明,氫含量 與加裝金屬膨脹器有關(guān),某L-110型電流互感器1991年加裝金屬膨脹器前后的色譜分析結(jié)果如表2-126所示。
表2-126 L-110型互感器加裝金屬膨脹器前后色譜分析結(jié)果(ppm)
采樣時間
(年▪月)
|
H2
|
CH4
|
C2H4
|
C2H6
|
C2H2
|
CO
|
CO2
|
C1+C2
|
H2O
|
1989.10
|
無
|
無
|
無
|
無
|
無
|
85.8
|
1612.8
|
無
|
|
1990.5
|
28.9
|
2.1
|
3.5
|
痕
|
無
|
86.4
|
1272.6
|
5.6
|
|
1992.8
|
691.9
|
6.4
|
10.8
|
2.9
|
無
|
445.5
|
28190
|
20.1
|
15.8
|
1993.8
|
1144.9
|
6.8
|
8.7
|
2.2
|
無
|
525.6
|
2770.7
|
17.7
|
18.8
|
由表2-126中數(shù)據(jù)可知,改裝后氫含量明顯增高,這是因為金屬膨脹器采用的金屬是不銹鋼等,它們在加工時吸附的氫未得到處理,在油的浸泡和電場的作用下釋放出來了,而且釋放的速度非常快。從表2-125中數(shù)據(jù)可以明顯看出互感器氫含量的變化規(guī)律:從投運前的一定量增長到最高量,然后逐漸下降,有的甚至達(dá)到零。這就是說,投運前由于油浸的原因產(chǎn)生一定量的氫,投運后在電場作用下,增長到最高量,然后不再增長而逐漸下降。有的互感器在投運前含有一定量的氫,投運后并不增高,一直下降,這說明在投運前,在油浸下氫已經(jīng)充分釋放,達(dá)到了最高量,投運后在電場作用下,也不會釋放了,故呈下降趨勢。
(2)產(chǎn)品制造缺陷。如真空處理不徹底、裝配不良、電屏錯位或斷裂等因素,都可致使互感器在正常工作電壓或過電壓下產(chǎn)生局部放電,其累積結(jié)果導(dǎo)致油紙絕緣老化分解。此外,末屏接觸不良,屏極電位懸浮,將產(chǎn)生嚴(yán)重局部放電,表面滑閃放電,甚至擊穿。其產(chǎn)氣特征除了H2及CO、CO2外,還可檢出乙炔。
(3)互感器內(nèi)部一次連接夾板、螺桿、螺母等松動,接觸電阻大,局部溫升劇增,從而導(dǎo)致油的過熱,分解出大量氣體,它可使金屬膨脹器伸長頂起上蓋。此類故障在出廠檢驗時難以發(fā)現(xiàn),只能靠嚴(yán)格的質(zhì)量管理來保證。
(4)密封不良、產(chǎn)品受潮。特別是70年代前制造的LCLWD3-220、LCDW2-110和JCC-110等型產(chǎn)品,其密封多為帶橡膠隔膜和裝有吸濕器結(jié)構(gòu),易于進(jìn)水受潮而使油氧化分解,水分侵蝕鐵的氧化物也會產(chǎn)生氫氣。
(5)檢修不當(dāng)。由于現(xiàn)場條件所限,換油后真空脫氣不充分,油紙間隙中殘存氣泡;現(xiàn)場帶油電焊補漏;吊芯干燥在一般烘房中進(jìn)行,而未采取真空干燥工藝等,都是檢修后新的致氫原因。
有的單位在電容型套管測試中也發(fā)現(xiàn)上述現(xiàn)象,如表2-117所示。這是因為含碳量高的金屬也具有放氫特性。
當(dāng)發(fā)現(xiàn)少油設(shè)備氫含量單值增高時,有的單位認(rèn)為,對氫含量小于1000ppm時,可以不處理,僅適當(dāng)縮短監(jiān)測周期,只要氫含量不再提高,穩(wěn)定下來過段時間自然會呈下降趨勢,慢慢散發(fā)掉,個別設(shè)備氫含量達(dá)到1000ppm,應(yīng)及時處理。
少油設(shè)備氫氣含量增高的處理方法如下:
(1)對裝有金屬膨脹器的互感器,若油中出現(xiàn)單純氫超標(biāo),而水分含量又在合格范圍內(nèi),可進(jìn)行一段時間的跟蹤試驗,待氫含量趨于穩(wěn)定或下降后,則減少或取消跟蹤試驗。
表2-127 電容型套管氫含量測量結(jié)果(ppm)
序號
|
型式
|
試驗日期
(年▪月▪日)
|
氫含量
|
序號
|
型式
|
試驗日期
(年▪月▪日)
|
氫含量
|
1
|
BRL3/60
|
1990.6.27
1991.4.23
1992.4.20
|
136.16
70
0
|
6
|
DRDLW/220
|
1989.5.11
1990.5.8
1991.5.22
|
47.43
51.36
0
|
2
|
BRL3/60
|
1990.6.27
1991.4.23
1992.4.20
|
47.58
140
107.8
|
7
|
BRWV3
|
1989.9.23
1991.5
1992.4.13
|
331.96
194.5
0
|
3
|
BRL3/60
|
1990.6.27
1991.4.23
1992.4.20
|
52.56
20.5
0
|
8
|
BRWV3
|
1989.9.23
1991.5
1992.4.13
|
303.28
140.2
0
|
4
|
BRL3/60
|
1990.6.27
1991.4.23
1992.4.20
|
210.25
150
84.89
|
9
|
BRWV3
|
1989.9.23
1991.5
1992.4.13
|
299.58
136.3
0
|
5
|
BRL3/60
|
1990.6.27
1991.4.23
1992.4.20
|
18.88
8.43
0
|
10
|
BRWV3
|
1989.9.23
1991.5
1992.4.13
|
380.93
200.34
0
|
(2)結(jié)合設(shè)備檢修對油進(jìn)行真空脫氣,效果很好。處理后,由于氫氣濃度變小,引起化學(xué)平衡移動,投運后油中氫氣可能還會有所增加,但要比處理前低得多。
(3)在運行中發(fā)現(xiàn)少油設(shè)備氫氣含量增高后,應(yīng)結(jié)合產(chǎn)品絕緣電阻值、介質(zhì)損耗因數(shù)、局部放電量、油的油中微水含量、高溫介質(zhì)損耗因數(shù)及產(chǎn)氣率等測量結(jié)果進(jìn)行綜合分析判斷,確定故障的原因。
|